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河南油田能化公司做深蜡产品“特色”

    河南油田南阳能源化工有限公司检修消缺工作圆满结束。各装置运行能力提升,按期恢复生产。9月18日,该公司完成一客户定制的95吨3号复合蜡的生产。这些产品将被销往越南等东南亚国家。       能化公司按照有所为有所不为的原则,突出蜡产品特色,调整产品结构、优化装置运行、挖掘经营潜力,有力推进各项生产经营目标任务完成。今年1-8月份,该公司生产特种蜡6.32万吨,同比增长45.7%;销售特种蜡6.01万吨,同比增长36%。       调整结构 提升装置水平       “公司当前最要紧的是做出特色。越是生产指标条件苛刻,我们越要攻坚克难,改善经营管理成效。”能化公司负责人多次在干部员工大会上强调这一点。       为了做出特色,该公司大力调整产品结构,在明确各产品效益情况下,优化原油配置,实施效益排产,增加相变储能材料专用蜡、橡胶防护蜡等高附加值产品的生产比例,提升装置经济运行水平。今年前8个月,该公司蜡系列产品收率51.1%,比计划提高11.16%。其中相变储能材料专用蜡产销量同比增加了45.1%;阻燃材料专用蜡、防锈蜡等产品均实现了满产满销。       针对一段时期进公司原油性质变重,常减压装置优化操作难度加大,指标变得“严苛”情况下,公司组织技术攻关,研究原油性质变化,排查影响装置减压系统平稳生产的原因,逐项优化控制常压塔进料温度等工艺参数,及时调整操作,使常减压装置蜡原料产品综合收率从23.8%提高到25.6%,年可增效近200万元。       该公司成功研制开发了NYTX-203橡胶防护蜡和NYTP-201喷涂蜡等新产品。喷涂蜡于5月份实现了工业化生产,已销售186吨。7月底,58号蜡加氢试生产取得圆满成功,40吨产品质量全部合格销售,提升了产品引领市场的能力。       内部挖潜 降低经营成本       “针对煤炉蒸汽富余的实际,我们在做好装置蒸汽平衡的基础上,增大了输往油田魏岗采油管理区的蒸汽量,有效降低了锅炉的运行成本。”公司生产管理科负责人刘勇说。       从2月份开始,该公司以开展“转勇创”专题讨论暨“三比三创”主题活动为契机,引导干部员工深挖潜力、物尽其用;将指标逐层分解落实,推行效益贡献考核,落实降本减费增效责任主体。       特种蜡车间把精制、成型、造粒等装置集中、满负荷生产,节约了能耗;改变精制装置开工方式,把蒸汽吹扫改为热风吹扫,将精制反应温度控制在105摄氏度至120摄氏度,最大限度地降低了能耗,减少了蜡损失。今年前8个月,该车间综合能耗指标为每吨31千克标油,创历史最好水平,能耗成本比计划节约67万元;白土渣含蜡量由年初的27%降至目前的22.8%,减少蜡损失8.35吨。       储运车间利用现有的蒸汽往复泵,替换了储罐油品调合使用的搅拌器,不仅实现了储罐自身循环,油品混合更加均匀,也停用了搅拌器,节约了电耗。而调合一罐包裹蜡就可以节电923元。       外拓市场 致力转型发展       7月26日,机修车间召开外创市场人员座谈会。王应军、王云东、薛克鹏等外创市场员工,与同事分享了外创市场期间的感受和收获。       该公司建立健全外创市场配套管理、激励机制,通过开展心理咨询讲座、座谈会、事迹宣讲会等,引导员工坚定“走出去”的信心;大力开展岗位技能培训,为外创市场储备技术力量。       该公司持续优化外创市场项目,发挥公司资源和资产优势,加大专业性强、技术含量高的项目输出力度,拓展外创市场的盈利空间。今年前7个月,该公司实施外创市场项目8项,涉及技术服务、来料加工、油品代储、设备租赁及对外检验分析等,对外输出劳务人员104人,与去年同期相比增加收入473万元。       该公司积极引进外来项目,探索推行混合所有制改革试点。该公司拟对外合作废润滑油再生等项目,学习研究相关政策,积极与地方政府沟通协调,全力推进项目的实施,为公司开拓更广阔的市场,做出特色,实现扭亏脱困、转型发展奠定坚实的基础。

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